توضیحات
Backstepping Based Control of Heave-induced Pressure Deviations in Managed Pressure Drilling
شبیه سازی در محیط ام فایل متلب انجام شده است.
دارای گزارش ورد 3 صفحه ای می باشد.
ترجمه چکیده مقاله:
حفاری تحت فشار مدیریت شده (MPD) یک روش کنترلی برای کنترل فشار در حضور اختلال موج است.
این به عنوان یک بیمه در برابر تاخیرهای ناشی از شرایط آب و هوایی با صرفه جویی در وقت و افزایش کارایی عملیات حفاری دریایی کار می کند.
در طول MPD ، یک سیال حفاری در گردش از طریق چوک کنترل آزاد می شود که به کنترل پویا فشار سیال در صورت وجود انحراف فشار نامطلوب کمک می کند.
انحراف فشار در اثر حرکت عمودی مته به دلیل اختلال موج (Heave Motion) ایجاد می شود که ممکن است به چاه آسیب برساند.
سیستم كنترل باید بتواند با آزاد كردن سیال كنترل شده از طریق چوك كنترل فشار مایع را روی مقدار تنظیم شده مورد نظر حفظ كند.
در این مقاله ، کنترل کننده مبتنی بر بک استپینگ برای مدل پنج جلدی از پویایی فشار چاه طراحی شده است.
کنترل کننده نوسانات فشار را به دلیل اختلال کاهش می دهد و فشار را نزدیک به مقدار مورد نظر نگه می دارد.
نتایج با کنترل فشار با کنترل کننده های قبلی برای مقایسه استفاده می شود.
نتایج شبیه سازی Matlab نشان می دهد که کنترل کننده مبتنی بر backstepping طراحی شده برای مدل پنج جلدی ، تغییرات فشار را در محدوده 1 ± بار در حضور آشفتگی شدید ± 10 متر محدود می کند.
کنترلر مبتنی بر backstepping برای مدلهای چاه مرتبه بالاتر ساده است.
این باعث کاهش آشفتگی دامنه های بالاتر در مقایسه با کنترل کننده های پیشنهادی قبلی می شود.
توضیحات پروژه
این شبیه سازی از 4 ام فایل تشکیل شده است:
کد main که شبیه سازی با آن اجرا می گردد. حتما بعد از اجرای شبیه سازی گزینه Change Folder را انتخاب نمایید.
کد inputs که ورودی های مساله در آن قرار دارد.
فایل heaveDisturbance که رابطه اغتشاش سینوسی شکل 3 مقاله در آن نوشته شده است.
فایل systemEquations که معادلات اصلی در آن قرار دارند.
توضیحات فایل main
خطوط 13 تا 22: ماتریس موجود در معادله 40 مقاله در این خط نوشته شده است.
خط 25: معادلات موجود در فایل systemEquations به روش ode45 در این خط حل می گردند.
ادامه توضیحات با خرید این محصول قابل دریافت است.
توضیحات فایل systemEquations
دو دسته متغیر x و z داریم که در خطوط 8 و 9 تعریف شده اند.
خط 12: معادله ua که ورودی کنترلی است.
ادامه توضیحات این کد با خرید این پروژه قابل دریافت است.
نتایج به دست آمده از شبیه سازی با متلب
مشاهده می شود نمودارهای اغتشاش و Pbit به خوبی منطبق با مقاله به دست آمده اند. دقت نمایید نمودارهای 4 تا 7 مقاله دقیقا یک نمودار هستند (خط سبز در شکل 4، خط قرمز در شکل 5 و خطوط آبی در شکل های 6 و 7) و خطوط دیگر در این شکل ها مقایسه نتایج به دست آورده شده از روش های دیگر هستند. به دلیل این که روابط این روش ها در این مقاله آورده نشده است و خارج از بحث این مقاله هستند، آن نمودارها رسم نشده اند.
Heave Disturbance used for backstepping
هم چنین در انتها پیامی متناظر با جدول 2 مقاله ظاهر می شود که نشان می دهد تغییرات فشار بسیار کم و در حد مقاله بوده است:
کلیدواژه:
Managed Pressure Drilling, Heave Disturbance, Backstepping, Control
شبیه سازی
Backstepping Based Control of Heave-induced Pressure Deviations in Managed Pressure Drilling
طبق توضیحات فوق توسط کارشناسان سایت متلبی تهیه شده است و به تعداد محدودی قابل فروش می باشد.
سفارش انجام پروژه مشابه
درصورتیکه این محصول دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد،.
با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.